水轮发电机机组大修盘车刍议
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维普资讯 http://www.cqvip.com 第29卷第6期 2007年6月 水利电力机械 WATER CONSERVANCY&ELECTRIC POWER MACHINERY Vo1.29 No.6 Jun.2007 水轮发电机机组大修盘车刍议 Dicussion on repair of hydrogenerator unit i行勇 (湖南省常宁市亲仁水电站,湖南常宁421526) 摘要:水轮发电机组在大修时老机组推力头与主轴配合较松,摆度值较难处理合格,采用有台阶的卡环压 紧推力头,机组摆度值较易处理合格。 关键词:水轮发电机组;大修;卡环;调整 中图分类号:TK730.3 21 文献标识码:B 文章编号:1006—6446(2007)06—0072—04 水轮发电机组大修中,在机组轴线调整时,常用 的方法是刮绝缘垫。在新机组中,该方法是可行的, 但对运行多年的老机组来说,运用根据实际经验总 结出的卡环加台阶的处理方法,更为可行。 l 问题的提出 机组轴线调整的常用方法是刮绝缘垫,但是在 老机组盘车时,转轴易受外力而晃动,摆度变化不 定,难以处理。笔者经过10多年不断地探索,发现 老机组推力头多次拔出与套进、主轴与推力头孔太 松等不确定因素引起的套歪对盘车影响很大,只有 控制该因素的影响才能盘好车。 图1是新机组主轴与推力头的简图。由图1可 知,主轴与推力头间隙较小。 图2是老机组主轴与推力头的简图。由图2可 知,主轴与推力头的间隙较大,易发生套歪,摆度较 大。这时刮绝缘垫能校正套歪的影响,但因为间隙 大,轴易受外力影响晃动而歪向另一方向,使摆度发 生变化。 图1新机组主轴与推力头简图 以前,一般把老机组当作新机组来检修,当推力 头上平面与主轴上放卡环槽口的下平面平齐时(如 图3所示),就算推力头压到位,推力头不再下压,此 时,再装上如图4所示的卡环,卡环下平面与推力头 上平面无间隙。 收稿日期:2007—04—3O 图2老机组主轴与推力头简图 作者简介:王行勇(1967一),男,湖南常宁人,湖南省常宁市亲仁水电站工程师,从事水轮发电机组日常维修、大修及电气自动化方面的工作。 维普资讯 http://www.cqvip.com 第29卷第6期 王行勇:水轮发电机机组大修盘车刍议 ・73・ 图3机组检修示意图 图4卡环示意图 亲仁水电站 1水轮发电机组是老机组,推力头 检修中多次拔出与套进,产生配合磨损,主轴与推力 头拉毛等不确定因素是导致套歪的主要原因。因为 主轴与推力头间隙太大、太松,套歪将产生摆度,主 轴在受到外力时会晃动,套歪的轴方向会变化。在 大修时,本来觉得摆度已经基本合格了,可是主轴受 一下外力,摆度就莫名其妙地变化了,这时仅处理绝 缘垫,即使处理后摆度合格了,在运行过程中也常会 因主轴受外力而使摆度变得不合格。所以, 1机在 以前多次大修中摆度莫名其妙地发生变化,即使刮 垫摆度合格,在运行一段时间后,其摆度也变得非常 大,水导全摆度有时达1~2 mm。 笔者依照相关理论和经验,根据推力头内孔有 一定锥度(上内孔略小),主轴也同样有一定锥度的 特点,在推力头上平面与主轴上卡环下平面相平时, 继续用螺杆把推力头往下压(一般往下压l~2 mm),当推力头压不动且听到沉闷的金属撞击声时, 表明推力头已压到位。此时,推力头内孔与主轴外 径配合紧密,但卡环与主轴槽口端部的配合出现间 隙,这时在卡环下端面加个台阶(如图5所示),推 力头与主轴形成如图6所示的配合。用图5所示的 卡环卡紧,这时推力头与主轴在卡环的作用下,不再 晃动,摆度也不再随机变化,此时,再用刮垫处理,摆 度不再变化。摆度调好后,在运行过程中,不再出现 水导摆度变大的问题。 i 图5卡环下端面加台阶示意图 图6加台阶后主轴与推力头配合示意图 老机组的检修有其特殊性。推力头经多次拔出 与套进,导致主轴与推力头内孔间隙变大,使套歪的 影响加大,如不能充分认识该种因素的影响,并采取 有效措施进行处理,就会影响盘车及大修任务的完 成。所以,笔者建议在检修老机组时,应采用有台阶 的卡环,以把推力头与主轴卡紧。 2 问题分析 亲仁水电站是河床式电站,共有3台水轮发电 机组,水轮机型号ZD8一LH一275,额定功率1 500 kW,额定转速125 r/min,设计水头5 m,设计流量40 m /s,属于立式悬吊式机组,推力轴承在上机架上, 转轮为轴流式。 2.1推力头套入大轴的5种情况 (1)推力头中心线与大轴中心线重合,绝缘垫厚 薄一致是最理想的情况,此时,机组不会产生摆度。 (2)推力头中心线与大轴中心线重合,但绝缘 垫厚薄不一,从而将轴线垫歪,产生摆度。 维普资讯 http://www.cqvip.com ・74・ 水利电力机械 2007年6月 (3)绝缘垫厚薄一致,但推力头中 tl,线与轴 tl, 线不重合而是倾斜了一个角度,简称套歪。导致新 机组套歪的主要原因是轴和孔加工时残留的椭圆 度、圆柱度及推力头底面对其中心线的垂直度等随 机因素造成的。导致老机组套歪的主要原因是推力 头在检修中多次拔出与套进,使主轴与推力头孔拉 毛等。套歪后将产生摆度。 (4)绝缘垫厚薄不一,推力头中心与大轴中心 交叉,即垫歪加套歪。最不利的情况是垫歪与套歪 发生在同一轴截面,并歪向同一方向;当垫歪加套歪 发生在同一轴截面,并各自歪斜方面正巧相反时,将 使轴线摆度得到最大的折减;当垫歪与套歪方向不 在同一轴截面内时,两者复合作用产生的摆度将是 各自作用产生摆度的矢量值相加的结果。 (5)假设新机组绝缘垫厚薄一致,如果发电机 轴套人推力头后,盘车产生摆度,则套歪是唯一的原 因。套歪是无法扳正的,但可以改变绝缘的厚薄,把 轴线调正。 套歪也可用刮绝缘垫来处理,但在主轴与推力 头配合较松时,必须把推力头压到位,再用如图5所 示的有台阶卡环卡紧,才能使套歪的方向在盘车或 运行时不发生变化,避免摆度在主轴受外力后莫名 其妙地改变。 2.2机组轴线测量和调整 对于立式水轮发电机组,如果镜板摩擦面与机 组轴线绝对垂直,且组成轴线的部件又没有曲折和 偏心,则当机组回转时,机组的轴线将和理论回转中 心相重合。但是,实际的镜板摩擦面与机组轴线不 会绝对垂直,轴线本身也不会是一条理想的直线,因 而在机组回转时,机组中心线就要偏离理论中心线, 轴线上任一点所测得的锥度圆,就是该点的摆度圆, 其直径就是通常所说的摆度。由此可见,镜板摩擦 面与轴线不垂直,或轴线本身曲折是产生摆度的主 要原因。 轴线的测量调整是通过盘车,用千分表测出有 关部位的摆度值,借以分析轴线产生摆度的原因、大 小和方向,并通过刮削有关组合面的方法,使镜板摩 擦面与轴线,法兰组合面与轴线的不垂直得以纠正, 使其摆度符合下述要求: 下导相对摆度0.03 mm/m 上导至下导距离2.26m 下导绝对摆度0.08 mm 法兰相对摆度0.03 mm/m 上导至法兰 3.55 m 法兰绝对摆度 0.1l mm 水导相对摆度 0.05 mm/m 上导至水导 7.13 m 水导绝对摆度 0.36mm 励磁机整流子 0.3mm 的绝对摆度 亲仁水电站发电机转速125 r/min,绝缘垫外径 980mm。 机组轴线包括发电机主轴线、发电机与水轮机 联轴后总轴线以及励磁机整流子及滑环处的轴线。 发电机主轴轴线的测量是为了检查主轴与镜板 的不垂直度,测出它的大小和方向,以便通过有关组 合面的处理,使各部位的摆度符合要求。 在上导轴颈及法兰(或下导)处沿圆周划8等 分线。上下部位的等分线应在同一方位上,并按逆 时针方向顺次对应编号。 在导轴承和法兰处,按 ,Y方向各装2只千分表。 同一测量部位对称2点数值之差称为全摆度。 同一测点上、下2部位全摆度数值之差称为净 摆度,轴线倾斜值为净摆度一半。 镜板磨擦面与轴线不垂直是产生摆度的主要原 因,造成这种不垂直的因素有: (1)推力头与主轴配合较松,卡环厚薄不均。 (2)推力头底面与主轴不垂直。 (3)推力头与镜板间的绝缘垫厚薄不均。 (4)镜板加工精度不够。 (5)主轴本身弯曲。 《水力机组安装与检修》中指出:根据我国的加 工水平及安装中碰到的实际问题,不垂直的主要原 因是推力头与镜板间的绝缘垫厚薄不均,其次是推 力头底面与主轴不垂直,其他原因偶然也会遇到。 因此,目前国内使用的比较成 熟的方法是刮绝缘垫。 | 在这里需要特别强调的 是,在老机组检修中,推力头 与主轴配合较松是经常碰到 状况,这是老机组的特殊性。 轴线倾斜与推力头调整的关 系如图7所示,由于镜板摩擦 面与轴线AB不垂直,造成轴 线BC倾斜,为了纠正这个倾 斜值,必须将绝缘垫刮出△ 这样一个楔形层,楔形层的最图7轴线倾斜与推力 大厚度ef=a。 头调整的关系 维普资讯 http://www.cqvip.com 第29卷第6期 王行勇:水轮发电机机组大修盘车刍议 ・75・ 从图7所示的几何关系不难推出绝缘垫的最大 刮削量 6=JD/L=击D/2L, 主轴配合较松,套歪方向变化,导致已合格的摆度又 不合格。 由于推力头与主轴配合较松,在盘车合格运行 后,由于主轴受力变化,使摆度变化,导致水导摆度 增大到1~2 m,使转轮处反水螺纹被磨损。因水导 摆度大,在运行中每半年需要处理1次。 在1995年,把 I机卡环加台阶的方法推广应 用到 2机后,效果良好,实践证明该方法可行。 式中: ——绝缘垫最大刮削量即 ,mm; 西——法兰(或下导)处最大净摆度,J= 4)/2,J即BC,mm; D——推力头底面直径即af,mm; L——两测点的距离即AC,mm。 2.3检修过程及摆度大致变化方向 1989年 l机组大修时,发电机法兰摆度值已基 本合格时,想取出绝缘垫再刮一点,由于松绝缘垫螺 3 结束语 在本文中,笔者总结了卡环加台阶的方法。在 丝时,动了一下主轴,因主轴和推力头配合较松,卡 环也没加台阶,引起套歪方向变化,使刮垫处理后的 老机组检修时,重视推力头与主轴间隙较大造成的 影响,采用卡环加台阶的方法使大修盘车效果良好。 参考文献: [1]陈造奎.水力机组安装与检修[M].北京:水利电力出 版社,1986. 摆度又受到主轴偏向改变的影响,因此,按计算值刮 垫处理后的摆度仍不合格。原本想把摆度减少点, 结果反而使摆度更大,导致处理时间延长了10 多天。 1992年在水轮机轴与发电机轴连好轴后,励磁 机已装上,但后来发现励磁机法兰铜垫没加,拔出励 [2]黄长征.水轮发电机组盘车问答[M].北京:水利电力 出版社,1989. 磁机,因其法兰配合较紧,拉动了主轴,因推力头与 (上接第62页) (编辑:白银雷) 整,可以有效地减少汽轮机的油中带水。 2.5更换高效的滤油脱水设备 通过上述分析以及采取相应的处理措施,某发 电公司 1机油中带水问题得到有效控制和解决,特 针对厂家配置的油净化装置工作不可靠、脱水 效果差的情况, 1机重新购置了一台可靠的真空滤 油机,脱水效果明显。 别是在 1机组大修期间对各级轴封间隙进行了调 整及加装了轴加风机后,汽轮机油中带水问题得到 了彻底解决,经过一年多的运行实践,各个回油窗带 3 结论 (1)轴封片间隙过大是导致某发电公司 1机油 中带水的主要原因,轴封片间隙超过设计值,使汽轮 机油中带水问题长期无法解决。 水现象已完全消除,运行状况良好。 参考文献: [1]曹祖庆,江宁,陈行庚.大型汽轮机组典型事故及预防 [M].北京:中国电力出版社,1999. [2]常建新,谢银波.300 MW机组汽轮机油水分超标的原因 分析及处理[J].热力发电,2006,35(11):53~55. (2)轴封加热器抽汽口设在射水抽气器下水管道 上,抽汽量小,也是导致汽轮机油中带水的重要因素。 (3)通过加装轴加风机可以解决汽轮机油中带 水的问题。 (4)对部分设备进行改造和加强运行中的调 (实习编辑:涂毅)